STRENGTHEN ENTERPRISES WITH SCIENCE AND TECHNOLOGY
把握大勢 · 以科技強企業(yè)您所在的位置: 首頁 > 新聞動態(tài) > 行業(yè)動態(tài)
摘要:介紹了天津堿廠聯(lián)堿裝置中自動控制系統(tǒng)的構(gòu)成及運行情況.聯(lián)堿工序正式開車后,儀控專業(yè)根據(jù)現(xiàn)場運行情況,陸續(xù)改造和完善設(shè)計施工不合理之處,進行了部分閥門的整改、測量儀表的改型、重要設(shè)備增加聯(lián)鎖等。作者結(jié)合聯(lián)堿生產(chǎn)的特點,提出自動化水平軟件還有待提高,尤其是改變老廠區(qū)的操作方法和控制理念。
關(guān)鍵詞:聯(lián)堿;自動控制;改造;優(yōu)化;體會
聯(lián)堿項目是天津堿廠的優(yōu)勢項目,擁有悠久的歷史和成熟的工藝?;谔旖驂A廠多年來累積的穩(wěn)定的客戶源及優(yōu)質(zhì)品牌資源,天津堿廠在搬遷改造過程聯(lián)堿的產(chǎn)品規(guī)模為聯(lián)堿80萬t/a、小蘇打10萬t/a、氯化銨(農(nóng)銨、工銨)80萬t/a、重灰60萬t/a。在整個項目的設(shè)計、規(guī)劃及工程建設(shè)當(dāng)中大量的使用了國內(nèi)外先進的設(shè)備,自動控制過程和質(zhì)量得到優(yōu)化和提升。現(xiàn)就天津堿廠聯(lián)堿項目自動控制運行及整體情況進行總結(jié)以達到“拋磚引玉”的作用,提升純堿工業(yè)自動化水平。
1聯(lián)堿項目的自動控制系統(tǒng)
1.1聯(lián)堿控制系統(tǒng)配置
聯(lián)堿生產(chǎn)控制系統(tǒng)采用和利時DCS(集散控制系統(tǒng))和西門子PLC(邏輯控制器)控制。二者既獨立工作又互為串聯(lián),通過基于微軟COM/DCOM技術(shù)的OPC服務(wù)器將PLC控制器與DCS控制站相連,以實現(xiàn)兩者之間的數(shù)據(jù)交換。
其中DCS為整個聯(lián)堿生產(chǎn)裝置的主要控制系統(tǒng)。分為企業(yè)決策層、管理層、生產(chǎn)控制層和數(shù)據(jù)采集處理層。整個聯(lián)堿DCS控制系統(tǒng)共設(shè)1個工程師站室、1個中央控制室、10個現(xiàn)場操作站室、7個DCS主控機柜室和兩個遠(yuǎn)程機柜室。其中,工程師站包含冗余服務(wù)器、OPC服務(wù)器、工程師站;中央控制室設(shè)有操作員級別計算機16臺:10個現(xiàn)場操作站室內(nèi)各設(shè)操作員級別計算機1臺:7個DCS主控機柜室分別設(shè)在碳化過濾工序、煅燒工序、重灰工序、結(jié)晶工序、干銨工序、精銨工序、真空制鹽工序:兩個遠(yuǎn)程機柜室分別在小蘇打和包裝工序,均為重灰主控控制站的從站。工程師站室設(shè)有DCS終端,通過光纜實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時通訊,各操作站分別控制生產(chǎn)各過程的所有測量參數(shù),并對其進行顯示、記錄、累計和參數(shù)調(diào)節(jié)。除了DCS控制系統(tǒng)外,針對其工序自身的控制特點,聯(lián)堿工序還包含有全自動包裝機PLC控制系統(tǒng)22套、碼垛機PLC控制系統(tǒng)13套、冰機PLC控制系統(tǒng)1套和螺桿壓縮機組(含鼓風(fēng)機)PLC控制系統(tǒng)7套。
1.2現(xiàn)場儀表及控制
聯(lián)堿工序現(xiàn)場共有近4000儀表點位,其中閥門310臺,智能變送器600臺,熱電阻感溫器1000套,流量計(不包含智能變送器)310臺,液位計(不包含智能變送器)260臺,分析儀器20套。在整體運行中,現(xiàn)場維護至關(guān)重要:①每天由系統(tǒng)工程師當(dāng)班,依照點檢路線進行巡檢:②對重要點位一一關(guān)鍵點重點關(guān)注。我們每天進行兩次巡檢,及時處理、維修或更換故障儀表。對于高故障率儀表進行了改造、換型等工作,使得聯(lián)堿的生產(chǎn)趨于穩(wěn)定、優(yōu)化。此外,聯(lián)堿工序還有52套隨機設(shè)備自帶控制柜(包含控制器及隨機儀表),分別為精銨、干銨、粒銨布袋除塵系統(tǒng),壓濾控制系統(tǒng)、碳化帶式過濾機控制系統(tǒng)、重灰鼓風(fēng)機控制系統(tǒng)、螺桿鼓風(fēng)機控制系統(tǒng)、制鹽球磨機控制系統(tǒng)、制鹽離心機控制系統(tǒng)、冰機制冷控制系統(tǒng)等。這些隨機設(shè)備的控制系統(tǒng)都自帶控制器(PLC),程序固化,獨立工作。隨機儀表種類繁多,包含壓力開關(guān)、接近開關(guān)、行程開關(guān)、溫度變送器、小型電磁閥等,是我們維護的難點。
2控制儀表儀器的改造和優(yōu)化
2010年開工以來,隨著投產(chǎn)及系統(tǒng)、工藝優(yōu)化,我們對參數(shù)精度的情況進行系統(tǒng)的升級。聯(lián)堿工序正式開工以來,儀控專業(yè)在維保過程中陸續(xù)改造和完善一些設(shè)計和施工不合理的地方,例如部分閥門的整改、液位計的換型、流量計的更換、重要設(shè)備聯(lián)鎖的添加等等。下面按照儀表的類型依次進行闡述。
2.1現(xiàn)場壓力儀表的改造
我廠聯(lián)堿工序所有的壓力儀表均采用智能型壓力變送器,其具有遠(yuǎn)程通信的特點,利用手操器即可對現(xiàn)場變送器進行各種運行參數(shù)的選擇和標(biāo)定,精度高,使用與維護方便。在開工近四年的時間里,壓力儀表整體上運行穩(wěn)定、指示準(zhǔn)確,部分儀表存在缺陷、對運行及操作造成不利影響,維修不便,我們進行了改造。
2.1.1碳化塔壓儀表的換型碳化塔壓原設(shè)計是壓力測點通過中14引壓管線與壓力變送器相連接,其引壓管線較細(xì),經(jīng)常會被工藝管道中的雜質(zhì)堵塞,而且溫度低易結(jié)晶,需要在冬季做保溫、伴熱,維護不方便。此處已逐步更換為直連式壓力變送器,同時將根底閥門改裝成1/2球閥。通過換型,不僅儀表顯示準(zhǔn)確無誤,而且一旦發(fā)生故障,拆裝儀表、疏通測點方便、簡捷,能夠及時排除故障,不耽誤生產(chǎn)。
2.1.2干銨爐頂部壓力表的換型干銨爐頂部壓力為負(fù)壓,其實際壓力較小,在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)壓力表顯示不準(zhǔn)確或顯示最大值的現(xiàn)象。此測點在最初的儀表選型上選用了橫河EJA210EM型儀表,其壓力范圍為0~100kPa,雖然可以進行100%全遷移,且滿足測點的應(yīng)用量程(-1.2~OkPa),但由于應(yīng)用量程過小而影響了儀表的精度,所以經(jīng)常發(fā)生故障。更換為羅斯蒙特3051TG0A型儀表,其壓力范圍是0~6.37kPa,安裝后將量程遷移至1.2~0kPa,重新投入使用后,儀表顯示準(zhǔn)確,精度大大提高。
2.1.3減溫減壓隨設(shè)備自帶壓力表的換型減溫減壓后蒸汽壓力是聯(lián)堿系統(tǒng)中非常重要的儀表點位,但隨設(shè)備自帶的3塊壓力表選用的是老型的壓力變送器,沒有現(xiàn)場表頭,PLC均無顯示,處理問題時不便觀察,無法隨時監(jiān)測壓力變化,由于其管道內(nèi)壓力過高,極易發(fā)生安全事故。因此我們改用了3051TG3A智能型壓力變送器。換型后,精度等級提高的同時也方便了儀表人員平時的巡查和現(xiàn)場檢修維護工作。
2.2現(xiàn)場流量儀表的改造
聯(lián)堿裝置I、Ⅱ過程物料品種多,氣、固、液三相測量難度大,生產(chǎn)過程效率和水平的提高,首先依據(jù)準(zhǔn)確測量。我們根據(jù)不同生產(chǎn)工況大致選用了五種類型流量計,即電磁流量計、質(zhì)量流量計、渦街流量計、超聲波流量計和差壓式流量計。
2.2.1電磁流量計
電磁流量計的測量與流動介質(zhì)、溫度、流體是否布滿管道、流量大小等密切相關(guān)。聯(lián)堿工序共有電磁流量計123臺,以碳化、蘇打、結(jié)晶工序最為集中,由于與老廠區(qū)的生產(chǎn)工況(管道材質(zhì)、介質(zhì)等)略有差別,因此對儀表參數(shù)的設(shè)定有影響,導(dǎo)致原儀表測量結(jié)果不準(zhǔn)確。我們通過測算,重新出具儀表參數(shù)數(shù)據(jù)表,并結(jié)合實際現(xiàn)場工況重新選型?,F(xiàn)已將碳化出堿流量、蘇打出堿流量、結(jié)晶AII流量等與老廠工況差異較大而造成流量不準(zhǔn)確的電磁流量計進行了更換,更換后流量顯示準(zhǔn)確,便于操作人員控制工藝指標(biāo)。
2.2.2質(zhì)量流量計
聯(lián)堿工序進界區(qū)液氨流量是生產(chǎn)成本核算的重要參數(shù)之一,計量要求精度0.25%,計量人員在進行階段統(tǒng)計時,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常與合成氨出口的液氨流量有偏差。經(jīng)過儀器現(xiàn)場實際測量,發(fā)現(xiàn)原來選用的超聲波流量計并不適用于該工況,且其精度等級1%不能滿足測量要求,所以我們選用了質(zhì)量流量計替代了原來的超聲波流量計。由于介質(zhì)密度受溫度、壓力、黏度等因素影響很大,因此直接選用質(zhì)量流量計從根本上提高了測量精度,省去了繁瑣的換算和修正,這對物料平衡、生產(chǎn)成本的核算提供了方便,而且顯示更為精確,故障率幾乎為零。
2.2.3渦街流量計
聯(lián)堿工序共有59臺渦街流量計,其中碳化中、下段氣流量各18臺,為主要使用渦街流量計的裝置測點。使用過程中,還應(yīng)關(guān)注介質(zhì)中雜質(zhì)可能造成結(jié)疤,影響測量結(jié)果。
2.2.4超聲波流量計
超聲波流量計用于導(dǎo)聲流體的測量,可以測量非導(dǎo)電性介質(zhì),是對電磁流量計的一種補充,可用于特大型管道,安裝時需要嚴(yán)格遵照規(guī)范進行。例如除鹽水的電導(dǎo)率低,電磁流量計指示波動大,且時常無顯示,現(xiàn)改為超聲波流量計,使用效果良好,抗干擾性相對很好,流量趨勢平穩(wěn)。
2.2.5差壓式流量計
煅燒入爐蒸汽流量節(jié)流件的更換是差壓式流量計在聯(lián)堿工序的一個改造典型,由于新廠區(qū)的煅燒生產(chǎn)工藝與老廠的生產(chǎn)工藝有著較大的區(qū)別,原設(shè)計的孔板節(jié)流裝置使用日久后,導(dǎo)致節(jié)流裝置的形狀和尺寸發(fā)生變化,孔板入口邊緣的尖銳度由于沖擊、磨損和腐蝕而變鈍,這樣在相等數(shù)量的流體經(jīng)過時所產(chǎn)生的壓差將變小,引起儀表指示不準(zhǔn)確(多數(shù)偏低)。我們選用了A+K平衡流量計代替,A+K品牌是目前儀表市場上較為準(zhǔn)確的節(jié)流裝置,換型后,儀表指示準(zhǔn)確,從而確保了操作人員能夠精確控制煅燒爐的用氣量。
2.3現(xiàn)場溫度儀表的改造
聯(lián)堿工序共有溫度儀表1000多臺,分布于各個工序之中,包含溫度變送器和熱電阻感溫器。溫度的測量與控制有著重要的作用,其測量與控制是保證化學(xué)反應(yīng)過程正常進行與安全運行的重要環(huán)節(jié)。
對于溫度儀表的改造,聯(lián)堿工序大致分為兩大類型。一類是感溫器保護套材質(zhì)不適用于生產(chǎn)環(huán)境,另一類是溫度儀表的換型。結(jié)晶外冷工序液氨循環(huán)罐出口溫度原設(shè)計是插入深度750mm,保護套材質(zhì)為鈦合金的感溫器,由于管道內(nèi)介質(zhì)是液氨,低溫情況下鈦材質(zhì)保護套容易發(fā)生斷裂,導(dǎo)致頻繁更換,從而提高了維保成本。在工藝條件允許的情況下,逐步改為插入深度300mm,不銹鋼材質(zhì)保護套的感溫器。長度變短了,不易彎折,材質(zhì)改變了,更加耐用,不易損壞,從而也提高了儀表測量的精確度。同樣的改造工作也應(yīng)用在了煅燒出堿溫測點上,只是出堿溫的環(huán)境更適用于硬度大、耐高溫的保護套材質(zhì)。
另一類關(guān)于溫度測點的改造是儀表的換型。例如重灰鼓風(fēng)機的定子溫度、軸承溫度全部由鉑電阻感溫器替代了原設(shè)備自帶的溫度變送器,這樣既降低了故障率,也便于維護、更換和備件型號的統(tǒng)一。(另外關(guān)注環(huán)境情況,要注意解決抗振問題)。
2.4現(xiàn)場液位儀表的改造
聯(lián)堿工序所應(yīng)用的液位儀表大致有三種,即雷達液位計、磁翻板液位計、差壓式液位計。
其中以雷達液位計的應(yīng)用最為廣泛。
雷達液位計:在聯(lián)堿工序包裝倉、壓濾鹽泥罐和結(jié)晶桶區(qū)等都應(yīng)用了此類液位儀表。其中,結(jié)晶桶區(qū)包括母Ⅱ桶、冷AI桶和熱AI桶各兩個。在工藝生產(chǎn)中,桶內(nèi)母液隨著母液交換密度隨時發(fā)生變化,因此原設(shè)計所使用的測量結(jié)果與被測介質(zhì)密度息息相關(guān)的差壓式液位計便不適用于該裝置中,導(dǎo)致液位的測量結(jié)果隨之偏差。雷達液位計不會因為密度的改變而影響測量結(jié)果了,也降低了生產(chǎn)和維保成本,不會發(fā)生因為冒液而造成的母液損失和儀表損壞現(xiàn)象。
磁翻板液位計:在聯(lián)堿工序循環(huán)水池液位和冰機制冷的經(jīng)濟器液位測量應(yīng)用了此類儀表。此類儀表投用后基本穩(wěn)定,偶有小故障也比較容易解決。
差壓式(壓力式)液位計:在聯(lián)堿工序結(jié)晶濾液桶、AⅡ桶、半Ⅱ桶、外冷液氨循環(huán)罐上應(yīng)用了此類儀表,顯示基本準(zhǔn)確,但在投用前要注意對其量程進行遷移。
2.5現(xiàn)場閥門的改造
我廠聯(lián)堿工序主要應(yīng)用了氣動和電動執(zhí)行器。聯(lián)堿工序共有儀表閥門342臺。開工以來,針對碳化出堿閥、煅燒爐氣自調(diào)閥、壓縮循環(huán)閥、重灰流化床冷卻段自調(diào)閥等頻繁出現(xiàn)問題的地方,我們對其進行了改造或換型,解決了原來的力矩小、容易電氣短路和機械卡死的故障問題。
碳化出堿閥因碳化塔出堿管道內(nèi)介質(zhì)易形成結(jié)晶和結(jié)疤,致使閥門卡死和閥門定位器損壞現(xiàn)象。首先,將智能定位器改為了機械定位器,這樣不僅增強了定位器的耐用性,也節(jié)約了成本。智能定位器雖然在控制上更為精確,但在惡劣的環(huán)境中并不耐用。然后,根據(jù)控制系統(tǒng)的特點和工藝生產(chǎn)的特點將執(zhí)行機構(gòu)由原來的膜片作用形式更換為單汽缸雙作用形式。通過改造,閥門故障率明顯下降,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性。
2.6現(xiàn)場點位的增加
為了方便操作控制和結(jié)算生產(chǎn)成本,增加了許多現(xiàn)場儀表點位。如各工序生活用水流量計、制冷工序液氨流量調(diào)節(jié)閥、結(jié)晶澄清桶管線流量計、精銨離心機除鹽水流量計、壓濾鹽泥/AⅡ泥桶液位計等。
2.7機房控制系統(tǒng)(DCS/PLC)的優(yōu)化我廠聯(lián)堿工序主要采用的控制系統(tǒng)是杭州和利時DCS集散控制系統(tǒng),其主要特征是集中管理和分散控制的先進理念。采用危險分散、控制分散,操作和管理集中的基本設(shè)計思想,多層分級、合作自治的結(jié)構(gòu)形式,同時也為正在發(fā)展的先進過程控制系統(tǒng)提供了必要的工具和手段??刂泣c有30%余量,升級擴展空間需要在設(shè)計時提前考慮到。在開工的四年里,我們隨時根據(jù)工藝分廠對工藝提出的要求進行增減點位、增設(shè)聯(lián)鎖和系統(tǒng)完善工作,到目前為止大小項目已達100余項,下面舉幾個有代表性的實例:
1)聯(lián)堿工程師站關(guān)于光纖通訊設(shè)備的整改。由于原設(shè)計的光電收發(fā)器的供電電源是220V轉(zhuǎn)5V的變壓器,無法長時間不間斷工作,且集中在控制柜內(nèi)不利于散熱,因此并不符合工業(yè)要求,極易損壞?,F(xiàn)改為了220V直接供電方式,將電源直接接入接線箱,這樣既可以長時間不間斷工作,也節(jié)省了機柜內(nèi)部的空間。
2)程序的更改與聯(lián)鎖的增設(shè):煅燒重堿皮帶與碳化帶式過濾機之間的聯(lián)鎖增設(shè);球磨機聯(lián)鎖停車與允許開車的增設(shè);粒銨壓實機聯(lián)鎖停車的增設(shè);包裝計數(shù)器的增設(shè);外冷切斷閥系統(tǒng)裝置的增設(shè),碳化帶式過濾機開車允許的更改,等等。
3)系統(tǒng)操作畫面的改動與完善。隨時根據(jù)工藝要求進行在線更改和操作站下裝,方便了工藝人員的監(jiān)視和操作。
4)壓縮工序螺桿程序與鼓風(fēng)機程序的分離。由于新廠區(qū)剛開工階段,老廠區(qū)7螺桿還在運行生產(chǎn)中,因此起初將2鼓風(fēng)機的程序和點位都接入了2螺桿控制器和機柜中,螺桿是聯(lián)堿生產(chǎn)的“煤氣化”,如果程序不分開,極易導(dǎo)致下裝誤操作,維護起來十分不方便。在老廠區(qū)停產(chǎn)后,7螺桿柜搬運至新區(qū),作為2鼓風(fēng)機控制柜使用,我們將原來的現(xiàn)場接線全部接入新柜子,程序也重新下裝到新控制器中。這樣將鼓風(fēng)機、螺桿的控制系統(tǒng)分開,不會互相影響,也便于日常維護。
5)根據(jù)工藝分廠要求,部分車間增設(shè)、轉(zhuǎn)移操作站。開工以來,碳化、煅燒、重灰、結(jié)晶、制鹽(洗鹽)等工序由于其控制點位較多,工藝復(fù)雜等原因,在現(xiàn)場操作室內(nèi)原有配置的基礎(chǔ)上又分別增加了1~2臺操作站。
2.8現(xiàn)場隨機控制柜的改造
壓濾工序控制機柜離油站太近,且機柜外皮己被腐蝕,密封性差,導(dǎo)致機柜內(nèi)部電路經(jīng)常短路,電氣元件也經(jīng)常出現(xiàn)故障。現(xiàn)將機柜遠(yuǎn)離了油站,并增設(shè)儀表接線箱,重新定做機柜,將外皮材質(zhì)換成了316不銹鋼,現(xiàn)在壓濾5套系統(tǒng)均運行穩(wěn)定,具備長周期運行條件。
3聯(lián)堿自動化控制的體會及認(rèn)識
聯(lián)堿生產(chǎn)由于其自身的特點,在自動化水平軟件開發(fā)上還有待提高,尤其是要改變老廠區(qū)的操作方法與控制理念,向現(xiàn)代煤氣化項目學(xué)習(xí),借鑒他們DCS及ESD系統(tǒng)集控經(jīng)驗,實現(xiàn)聯(lián)堿項目的自動控制水平再提升,這樣既可以減少人力、方便生產(chǎn),又是未來化工生產(chǎn)的趨勢。接下來的工作,我們就是要在立足生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,通過改造,實現(xiàn)聯(lián)堿系統(tǒng)的先進控制。
首先,外冷工序增加液氨循環(huán)系統(tǒng)切斷閥是2013年聯(lián)堿工序的一個重要技措項目。它的設(shè)計初衷是由儀表切斷閥代替工藝手閥,以實現(xiàn)遠(yuǎn)程操作,并逐步實現(xiàn)自動化控制。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和工藝自身特點,需要我們在選擇閥門時要充分考慮其密封、結(jié)晶等問題,在閥門選擇無誤的基礎(chǔ)上,做好系統(tǒng)相關(guān)的組態(tài)和調(diào)試工作,在實現(xiàn)外冷系統(tǒng)倒換閥門由手動操作改為自動控制的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)外冷系統(tǒng)閥門切換的DCS時序有效控制目標(biāo)。
第二,在聯(lián)堿工序中,集中控制管理的思想理念有待提升。所謂集中控制管理就是在分散控制的基礎(chǔ)上,告別以往只是通過調(diào)度員電話通知操作的老模式,而是通過不同級別的體系完成各自的工作。由于聯(lián)堿項目有著片大、分散、工序多等特點,傳統(tǒng)操作模式和控制思想根深蒂固。起初,依照原設(shè)計的控制理念,
80萬噸聯(lián)堿項目自動控制系統(tǒng)的建成,是為了使聯(lián)堿所有工序的生產(chǎn)操作都集中在中央控制室,實現(xiàn)儀表控制的自動化。但是在投入生產(chǎn)后,我們發(fā)現(xiàn)前期的人員培訓(xùn)覆蓋不夠全面,部分人員對新工藝掌握不夠深入,操作人員對控制理解不深,在進一步進行人員培訓(xùn)的同時,為了方便工藝人員的就近操作和相互聯(lián)系,逐步將中央控制室內(nèi)部分操作站又如老廠模式轉(zhuǎn)移到了各現(xiàn)場操作室內(nèi),這樣雖然暫時方便了崗位間的聯(lián)系和操作,可以維持生產(chǎn),完成產(chǎn)量,但是大大增加了操作人員和維保人員的工作強度和工作量,與現(xiàn)代自動化工生產(chǎn)發(fā)展趨勢相?!,F(xiàn)階段我們通過細(xì)化設(shè)置其操作權(quán)限和操作級別以實現(xiàn)集中管理控制。以后如果條件允許,在優(yōu)化現(xiàn)場操作的基礎(chǔ)上,我們還是希望將部分現(xiàn)場操作站轉(zhuǎn)移到中央控制室內(nèi)。所以人員培訓(xùn)應(yīng)在項目前期得到重視,避免走“回頭路”。
第三,現(xiàn)場隨機設(shè)備控制器的維護和管理也是現(xiàn)階段儀控專業(yè)的一項攻關(guān)難題。我們雖然已將壓濾系統(tǒng)、布袋除塵系統(tǒng)、制鹽離心機系統(tǒng)的PLC程序?qū)С觯怯捎谄渥詭Э刂破鳘毩⒐ぷ?,程序固化,有些程序只能讀,不能寫,因此在程序的修改上并不是很方便,對于工藝提出的要求并不能立刻實現(xiàn)。通過我們與設(shè)備廠家的溝通交流,并加強串口技術(shù)和PLC控制系統(tǒng)的學(xué)習(xí),現(xiàn)已將隨機設(shè)備的控制器與PLCS7200運行平臺相結(jié)合,能夠?qū)⒊绦蜃x寫和下裝?,F(xiàn)在我儀控人員正在研究將隨機PLC控制器系統(tǒng)通過串口技術(shù)引入到DCS控制系統(tǒng)中去,將不同控制系統(tǒng)串聯(lián)在一起,能夠更方便、有效地監(jiān)控隨機設(shè)備的儀表參數(shù)。
第四,實現(xiàn)所有閥門的自動調(diào)整功能。一個自動控制系統(tǒng)的過渡過程或者控制質(zhì)量,與被控對象、干擾形式與大小、控制方案的確定及控制參數(shù)整定密切相關(guān)。在控制方案、被控對象及控制規(guī)律己然確定的情況下,控制質(zhì)量就取決于控制器參數(shù)的整定了,即PID,它是控制質(zhì)量最重要的環(huán)節(jié)?,F(xiàn)階段由于部分工況不理想、操作人員手動的操作習(xí)慣,部分閥門還并沒有習(xí)慣性地投入自動,我們在隨時與工藝人員了解工況的同時,加強對系統(tǒng)自身和控制器PID參數(shù)整定的學(xué)習(xí)。不同情況不同分析,比如:液氨循環(huán)罐進液流量調(diào)節(jié)閥的PID調(diào)整就要通過衰減曲線法來進行調(diào)試:而螺桿安全放空閥就要根據(jù)其是否并入系統(tǒng)而隨時調(diào)整,應(yīng)用的是經(jīng)驗湊試法:碳化出堿閥根據(jù)其出堿流量的大小,可采用臨界比例度法。我們希望在儀控專業(yè)的配合下,隨時優(yōu)化PID參數(shù)指標(biāo),實現(xiàn)聯(lián)堿所有閥門的自動控制,進而實現(xiàn)整套控制系統(tǒng)的自動控制